合成氨、碳酸铵、硝酸铵、硫酸铵、纯碱、硝酸磷肥等化工生产过程中产生的含 NH3 类废气,气量大、浓度高,且含大量水汽和粉尘等杂质。在处理过程中,粉尘等杂质在水汽冷凝过程中会形成泥浆类物质,导致塔设备堵塞、NH3 回收率低,难以稳定运行。
通过创新超重力装置,研发了径向辐射状波纹填料,实现了脱氨除湿一体化, 脱氨率 90%以上,达到氨和水的资源化利用。在天脊集团硝酸磷肥尾气治理技术改造工程实现工业应用,在 39 米平台狭小空间进行安装和实施,废气量 55000m3/h,氨含量 8.3 g/m3,水汽体积含量 20.6%,含尘量 3 g/m3,温度 70 ℃,以硝酸磷肥生产工艺中原有硝酸废水为吸收液,生成硝铵溶液进入生产工艺系统回用,实现高效脱氨除湿,脱氨率 92%,年回收氨 2940 吨,除湿率 60.8%,年回收水 3.86 万吨,经济效益每年 882 万元。本技术推广应用于亚洲最大的缓控释肥基地-山东金正大的脱氨除湿工程。

